淮安泡沫渣抑制劑長期供應(yīng)
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轉(zhuǎn)爐在吹煉中時而會出現(xiàn)噴濺現(xiàn)象,不僅使鋼鐵料消耗高、且熱損失大。為了抑制噴濺,在出現(xiàn)噴濺征兆前或者剛出現(xiàn)噴濺時加入“轉(zhuǎn)爐泡沫渣抑制劑”,隨即與爐渣快速反應(yīng),降低爐渣粘度、xc泡沫渣低渣中(FeO),減緩C-O反應(yīng),使泡沫渣中的金屬液滴沉降,可有效抑制噴濺、防止氧槍粘渣、減少溢渣的金屬損失。泡沫渣抑制劑使用方法簡單、使用效果顯著,且不改變操作工藝。
使用方法:
1、在吹煉過程中出現(xiàn)噴濺征兆前或者剛出現(xiàn)噴濺時從高位料倉加入“泡沫渣抑制劑”。
2、加入量為每批0.8-2kg/t。
使用效果:
轉(zhuǎn)爐泡沫抑制劑是轉(zhuǎn)爐工藝過程中的必然產(chǎn)物。由于轉(zhuǎn)爐泡沫渣的噴濺在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中時有發(fā)生。轉(zhuǎn)爐泡沫渣噴濺發(fā)生的頻率主要取決于轉(zhuǎn)爐的容比、供氧強度和操作者的水平。一般情況下,轉(zhuǎn)爐泡沫渣噴濺將造成1.5%的熱量損失;5-10%的造渣料的損失、2-4kg/t.s的金屬損失。如果采用轉(zhuǎn)爐泡沫抑制劑,且使用得當,可以降低約5kg/t造渣料、約3kg/t.s金屬消耗,噸鋼成本可降低2-4元。
轉(zhuǎn)爐煉渣鋼出現(xiàn)噴濺的原因
噴濺在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中很常見,爐內(nèi)鋼水的密度約為7.0t/m3,爐渣的密度約為3.2t/m3,熔渣覆蓋于鋼水上面,在1470℃以下碳氧反應(yīng)受抑制,而在1470℃以上時能順利進行,如果操作不當,(如二批渣料加得不合適等)就會使熔渣溫度聚降到1470℃以下,供氧造成熔渣中(FeO)富集,而后隨著溫度升高至1470℃以上,碳氧激烈反應(yīng),瞬時產(chǎn)生大量CO氣體,爐渣嚴重泡沫化,由于CO氣體來不及排出,而造成爆發(fā)性噴濺。
減輕噴濺措施
為了控制爐內(nèi)碳氧反應(yīng)速度,減輕爐渣噴濺,目前解決方法有:一是通過改變搶位及供氧制度,但是采用該方法一般泄后于反應(yīng),屬于補救措施,效果不理想;二適時改變爐渣成分,在出現(xiàn)噴濺征兆前或者剛出現(xiàn)噴濺時加入泡沫渣抑制劑,隨即與爐渣快速反應(yīng),增加爐渣黏度,降低泡沫渣中(FeO)含量,減緩C-O反應(yīng),使泡沫渣中的金屬液滴沉降,可有效抑制噴濺現(xiàn)象的發(fā)生。綜合考慮,決定采用泡沫渣抑制劑來減輕噴濺現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)吹煉過程中渣中CaO含量對轉(zhuǎn)爐渣黏度和熔點的影響可知,CaO含量升高影響爐渣黏度升高,因此設(shè)計抑制劑成分時應(yīng)加入一定量的CaO,同時加入易燃易揮發(fā)的物質(zhì),有利于xc滯留在爐渣中的CO氣泡。
泡沫渣抑制劑產(chǎn)品特點
轉(zhuǎn)爐在吹煉中會出現(xiàn)噴濺現(xiàn)象,不僅使鋼鐵料消耗高、且熱量損失大。為了抑制噴濺,安陽華泰冶金爐料有限公司開發(fā)了“轉(zhuǎn)爐泡沫渣抑制劑”。在出現(xiàn)噴濺征兆前或者剛出現(xiàn)噴濺時加入“轉(zhuǎn)爐泡沫渣抑制劑”,隨即與爐渣快速反應(yīng),降低爐渣粘度、xc泡沫渣低渣中(FeO),減緩C-O反應(yīng),使泡沫渣中的金屬液滴沉降,可有效抑制噴濺、防止氧槍粘渣、減少溢渣的金屬損失。泡沫渣抑制劑使用方法簡單、使用效果顯著,且不改變操作工藝。
泡沫渣抑制劑
項目
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固定碳%
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揮發(fā)份-灰分%
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松堆密度g/cm3
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發(fā)熱量Cal/kg
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燃點
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指標
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>2.0
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>75.0
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<1.5
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>700
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>350
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