刀模高度的設(shè)定
1》qc工作臺面膠板上的雜物,將刀模置放于膠板中央。
2》機器開動后,將設(shè)定手輪松開,將“壓力制” 左旋到零位。
3》把設(shè)定開關(guān)右旋轉(zhuǎn)到“刀模設(shè)定”方向,裁斷壓板13即開始緩慢下行至貼緊刀模便自 動停下。
4》把設(shè)定手輪推至最下方并將其收緊?;貜?fù)啟動前04設(shè)定開關(guān)制(左旋)轉(zhuǎn)到“裁斷”位置。
5》再按動剎車開關(guān),裁斷壓板就即時回升至zui高位置,此時刀模設(shè)定完畢。
全程自動操作,加工效率大大提升。
改造前的人工操作需要計算復(fù)雜的排料方案,并重復(fù)地進(jìn)行開料數(shù)據(jù)和開料指令的輸入,需要耗費大量時間,工作效率較低;改造后,實現(xiàn)了電腦與電子開料鋸的無縫連接,通過智能控制軟件,排料方 案直接通過軟件生成,開料參數(shù)直接傳遞到電子鋸,生產(chǎn)效率將得到革命性的提升。
無須人工輸入,機器自動指揮,杜絕出錯。
改造之前的人工開料流程明顯地收到工人素質(zhì)、工作態(tài)度和狀態(tài)等不確定性因素的影響,出錯率居高不下,造成了巨大的浪費;改造后,全程電腦自動指揮的流程擺脫了對工人的主觀依賴,大大提高了加工的精度,降低了出錯率。
精細(xì)化排料,原材料利用
改造之前由于開料數(shù)量、尺寸大小wq依靠人腦計算,認(rèn)為誤差難于避免,開料方案優(yōu)劣更取決于工人熟練程度、專業(yè)水平,原材料經(jīng)常得不到充分利用,產(chǎn)生大量預(yù)料,而工人又很少回收余料,造成 極大浪費;改造后通過電腦計算排料方案,實現(xiàn)了板塊化排料,后期運用條碼技術(shù)對余料進(jìn)行跟蹤管理,下次排料方案優(yōu)先利用上次余料進(jìn)行計算,原材料利用率顯著提升。