目前,國(guó)內(nèi)外已開(kāi)發(fā)出很多種NOX的脫除工藝,在各種NOX脫除工藝中,燃煤鍋爐采用M型NOX低燃燒器及M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,可用于爐內(nèi)主燃燒器燃燒區(qū),未燃燒燃料和還原區(qū),wq燃燒區(qū),高溫區(qū)和中溫區(qū)脫除NOX,且能耐受煙氣中氧量升高,脫NOX還原劑泄露少的爐內(nèi)脫NOX新技術(shù)。具有不改變鍋爐原有結(jié)構(gòu)、無(wú)需巨額的前期改造資金、不改變現(xiàn)行的鍋爐操作方式、無(wú)需占用大量的場(chǎng)地,占地面積小、脫NOX成本低、設(shè)施簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),尤其適合老舊電廠進(jìn)行脫NOX技術(shù)改造。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,爐內(nèi)脫NOX效率≥80%。該技術(shù)可達(dá)到較高的脫NOX效率而不需要昂貴的催化劑,比采用選擇性催化還原法(SCR)和非催化性還原法(SNCR)技術(shù)的投資節(jié)省50%-70%,運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用節(jié)省60%-75%,脫NOX工藝簡(jiǎn)單,性能優(yōu)越,省去了還原劑氨尿素及銨鹽的添加,解決了催化劑堵塞和老化失效更換的問(wèn)題,節(jié)約了大量的資源。M型低NOX燃燒器與M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的脫NOX方法,是一種無(wú)需大的設(shè)備投入,不用催化劑和免除還原劑氨泄漏,設(shè)備投資少,可用于爐內(nèi)高溫區(qū)和中溫區(qū)脫除NOX且能耐受煙氣中氧量升高、脫NOX還原劑泄露少的M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的爐內(nèi)脫NOX技術(shù)方法。
二、M型爐內(nèi)燃燒脫NOX法的運(yùn)行與控制效果
某燃煤廠1~3號(hào)機(jī)組600MW燃煤鍋爐采用雙爐膛、雙火球設(shè)計(jì),同時(shí)采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX法控制NOX。每臺(tái)爐有5層,每層布置8只,共40只,M型低NOX燃燒器,16只油燃燒器。每臺(tái)鍋爐共設(shè)計(jì)80個(gè)一次風(fēng)噴嘴、24個(gè)二次風(fēng)噴嘴、16個(gè)帶油槍的二次風(fēng)噴嘴、8個(gè)燃盡風(fēng)噴嘴(OFA)/24個(gè)增量風(fēng)噴嘴(AA),以實(shí)現(xiàn)空氣的分級(jí)燃燒,有效地抑制NOX的產(chǎn)生,同時(shí)保證燃料的wq燃燒。1~3號(hào)鍋爐實(shí)際運(yùn)行中NOX排放質(zhì)量濃度、鍋爐效率、飛灰中未燃燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)、省煤器出口CO、省煤器出口氧量等的測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1.
1、NOX的控制效果
據(jù)調(diào)查,我國(guó)燃煤電廠中采用常規(guī)燃燒器的固態(tài)排渣鍋爐中的NOX排放質(zhì)量濃度一般在600~1200mg/m3之間;而采用低NOX燃燒器的固態(tài)排渣鍋爐中,NOX的排放質(zhì)量濃度一般在400~500mg/m3之間。據(jù)介紹,單獨(dú)采用M型低NOX燃燒器,可以將NOX的排放質(zhì)量濃度控制在410mg/m3以內(nèi);采用M型爐內(nèi)燃燒脫NOX法,其脫NOX效率{zg}可達(dá)50%。若同時(shí)采用M型低NOX燃燒器和M爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,可以將鍋爐排煙中的NOX排放質(zhì)量濃度控制在308mg/m3以下,表1的結(jié)果表明:同時(shí)采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,鍋爐煙氣中NOX的質(zhì)量濃度在250~300mg/m3之間,不僅達(dá)到鍋爐設(shè)計(jì)的NOX<308mg/m3的性能保證值,而且遠(yuǎn)低于采用常規(guī)燃燒器或僅采用低NOX燃燒器的固態(tài)排渣鍋爐的排放水平。其NOX排放濃度僅相當(dāng)于《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-1996)規(guī)定值的38.46%~46.15%。具有十分顯著的NOX控制效果。
表1 某廠1~3號(hào)爐脫NOX效果測(cè)試結(jié)果
三、鍋爐效率
鍋爐效率的設(shè)計(jì)值為89.78%(按高位熱值計(jì))和93.44%(按低位熱值計(jì))。采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法后,實(shí)測(cè)鍋爐效率在90.35%~90.91(按高位熱值計(jì))之間。在各種負(fù)荷條件下,實(shí)測(cè)鍋爐效率均高于其性能保證值。
四、飛灰中的未燃碳
表1中的測(cè)試結(jié)果表明,同時(shí)采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,1~3號(hào)鍋爐飛灰中的未燃碳在1.64%~4.1%之間,與同類鍋爐飛灰中的未燃碳水平相當(dāng)。同時(shí)省煤器出口CO測(cè)試值在0~20mg/m3之間,說(shuō)明煤粉中的可燃物已基本燃盡,鍋爐燃燒是充分的。
五、鍋爐煙氣質(zhì)量
實(shí)際運(yùn)行測(cè)試表明,采用了M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,在600MW負(fù)荷下,省煤器出口氧量測(cè)試值在3.1%~3.2%之間,過(guò)??諝庀禂?shù)小于1.20,在450MW負(fù)荷下,省煤器出口氧量測(cè)試值在3.8%~4.6%之間,過(guò)剩空氣系數(shù)小于1.29,在300MW負(fù)荷下,省煤器出口氧量測(cè)試值在4.9%~5.4%之間,過(guò)剩空氣系數(shù)小于1.35。與未采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合方法的600MW超臨界直流鍋爐相比,省煤器出口氧量及過(guò)??諝庀禂?shù)相當(dāng),說(shuō)明鍋爐煙氣量并沒(méi)有增加。
六、市場(chǎng)前景
(1)同時(shí)采用M型低NOX燃燒和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,對(duì)NOX的控制效果顯著,600MW燃煤鍋爐NOX排放水平遠(yuǎn)低于《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-1996)的規(guī)定值。
(2)M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法,技術(shù)成熟,易于操作,且可確保鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定地運(yùn)行,鍋爐效率等于或優(yōu)于未采用M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合法的600MW超臨界直流鍋爐,且不增加機(jī)組運(yùn)行費(fèi)用,也不產(chǎn)生其他次生污染物。
(3)M型低NOX燃燒器和M型爐內(nèi)燃燒脫NOX相結(jié)合的方法可作為我國(guó)燃煤電廠,特別是大中型燃煤電廠控制NOX污染的手段之一。