鑄鐵管(Cast Iron Pipe),用鑄鐵澆鑄成型的管子。鑄鐵管用于給水、排水和煤氣輸送管線,它bao括鑄鐵直管和管件。勞動強度小。按鑄造方法不同,分為連續(xù)鑄鐵管和離心鑄鐵管,其中離心鑄鐵管又分為砂型和金屬型兩種。按材質(zhì)不同分為灰口鑄鐵管和球墨鑄鐵管。
普通排水鑄鐵承插管及管件。柔性抗震接口排水鑄鐵直管,此類鑄鐵管采用橡膠圈密封、螺栓緊固,在內(nèi)水壓下具有良好的撓曲性、伸縮性。能適應(yīng)較大的軸向位移和橫向由撓變形,適用于高層建筑室內(nèi)排水管,對地震區(qū)尤為合適。從接口形式看可分為:W型柔性鑄鐵排水管,B型柔性鑄鐵排水管,A型柔性鑄鐵排水管。
安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司地處世界文化遺產(chǎn)殷墟、甲骨文故鄉(xiāng)河南省安陽市西二十二公里的中州名鎮(zhèn)水冶鎮(zhèn)。球墨鑄鐵管與灰口鑄鐵管相比,強度大、韌性好、管壁薄、金屬用量少、能承受較高的壓力,有效長度有5米及6米;按壁厚不同分P、G兩級。是鑄鐵管材的發(fā)展方向。球墨鑄鐵管的主要成分有碳、硅、錳、硫、磷和鎂等。執(zhí)行標準
球墨鑄鐵是通過球化和孕育處理得到球狀石墨,有效地提高了鑄鐵的機械性能,特別是提高了塑性和韌性,從而得到比碳鋼還高的強度。
安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司,是安陽鋼鐵的控股子公司。于2005年12月30日由安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司和安鋼集團水冶鋼鐵有限責(zé)任公司(原安鋼集團水冶煉鐵廠)重組成立?,F(xiàn)為河南球墨鑄管和鑄造生鐵及球墨鑄造用生鐵生產(chǎn)基地。新興球墨鑄鐵管價格
1958年5月1日,安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司(原安鋼集團水冶煉鐵廠)流出了中州大地第1爐現(xiàn)高爐冶煉的鐵水,揭開了河南現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的新篇章。2001年12月20日,誕生了中原第1支球墨鑄鐵管。2011年3月26日,安鋼與巴西淡水河谷公司合資建設(shè)的鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯氧化球團工程竣工投產(chǎn)。新興球墨鑄鐵管
安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司現(xiàn)擁有 450m 3 高爐兩座, 3000kw 高爐煤氣發(fā)電機組 3 套,球墨鑄管離心機 8 臺,具有年產(chǎn)煉鋼生鐵、鑄造生鐵、球墨鑄造用生鐵 130萬噸;DN80---DN1200離心球墨鑄鐵管 50 萬噸的生產(chǎn)能力。
【優(yōu)質(zhì)球墨鑄鐵管生產(chǎn)廠家】 永通公司主要產(chǎn)品離心球墨鑄鐵管采用當(dāng)今國際先進的工藝技術(shù),嚴格按照 ISO2531 國際標準組織生產(chǎn)和檢驗,能夠生產(chǎn)內(nèi)襯水泥、內(nèi)襯環(huán)氧樹脂、內(nèi)襯陶瓷、外噴環(huán)氧樹脂、自錨管等多種規(guī)格型號的球墨鑄鐵管。產(chǎn)品具有韌性好、耐腐蝕、易安裝的特點,廣泛應(yīng)用于供水、排水等行業(yè)。并遠銷世界三十多個國家和地區(qū)。在國內(nèi)國際市場有很高的知名度、美譽度和占有率。并通過ISO9001質(zhì)量體系認證和ISO2531、ISO4179、ISO8179、EN545、EN598、BS6920 實物認證。
永通公司改造鑄管噴鋅工藝提工效降成本
安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司,是安陽鋼鐵的控股子公司。于2005年12月30日由安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司和安鋼集團水冶鋼鐵有限責(zé)任公司(原安鋼集團水冶煉鐵廠)重組成立?,F(xiàn)為河南球墨鑄管和鑄造生鐵及球墨鑄造用生鐵生產(chǎn)基地。
“以前每班噴鋅鑄管300根,現(xiàn)在平均每分鐘就可以噴鋅一根鑄管,工作效率明顯提高了。” 3月20日,在永通公司鑄管生產(chǎn)后線精整工序噴鋅現(xiàn)場,工段長孫縣州不顧生產(chǎn)現(xiàn)場的嘈雜,向筆者喊道。
噴鋅是鑄鐵管生產(chǎn)工藝中一道重要環(huán)節(jié),通過外部噴鋅,減緩鑄鐵管在具有腐蝕性的土質(zhì)下的腐蝕程度,延長鑄管使用壽命。該公司小線噴鋅機在對DN80-400規(guī)格的鑄管進行噴鋅時,需經(jīng)過定位、對中、撥管、舉升、夾緊、旋轉(zhuǎn)等多道工序,工藝繁雜、效率低。以生產(chǎn)DN200的鑄管為例,離心機的拉管班產(chǎn)是500支,小線噴鋅機滿負荷才達到400支,有100支的工作量缺口,嚴重制約著鑄管全線的生產(chǎn)能力
為提高小線噴鋅機的工作效率,該公司成立專業(yè)攻關(guān)小組,組織鑄管車間科級干部、技術(shù)人員、生產(chǎn)骨干和維修人員對該噴鋅機的生產(chǎn)工藝進行排查和梳理,多次召開專題會議,認真研究、多方論證,制定出了適宜的改造方案。
2月份,該公司借助鑄管中修之際,將由液壓馬達傳動的舉升、夾緊、下降等繁瑣工序去掉,改由步進梁加托輪擋輪電機傳動替。這樣該噴鋅機就省去了一大半的輔助操作時間。在對管子噴鋅的同時就完成了撥管、對中工序,僅需進行一道定位工序即可進入噴鋅環(huán)節(jié)。同時,他們對操作臺進行改進,增加各種規(guī)格的操作按鈕,達到不同規(guī)格的管子對應(yīng)不同的按鈕,實現(xiàn)便捷操作。
據(jù)該公司生產(chǎn)管理人員介紹,改造后的小線噴鋅機,不論是同種規(guī)格的5.7米長的非標管,還是 6米長的標準管,均可直接噴鋅,免除了上、下線的煩惱?,F(xiàn)在DN200規(guī)格的鑄管,噴鋅班產(chǎn)達到600支,工作效率在提高 50%的同時,該工序的生產(chǎn)成本也進一步降低。