[url=http:///index.html]回轉窯設備[/url],從熟料化學成分變化的角度分析
近段時間熟料中Al2O3較高,在5.0—5.8%之間波動,而前段時間熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相量(1450℃)也由前段時間的23—24%增至現(xiàn)在的24—25%之間。由于液相量的增大加劇了過渡帶窯皮長厚的機率。而造成熟料中Al2O3偏高是由于砂巖中的Al2O3增高所致,最近進廠砂巖Al2O3為13.96%左右,而前段時間進廠砂巖Al2O3為9.97%左右。
[url=http:///index.html]烘干機[/url],由于窯頭廢氣風機損壞,窯內(nèi)通風不良,窯頭冒正壓,篦冷機風機閥門開度小,冷卻效果差,二次風溫不高,煤粉燃燒不wq,煤灰不均勻摻入熟料中,導致窯內(nèi)局部液相量增大,增加了長厚窯皮的機率。
[url=http:///index.html]粉煤灰烘干機[/url],由于大氣環(huán)境溫度低(7℃左右),同時窯尾密封不好,有漏風現(xiàn)象,窯筒體內(nèi)外溫差增大,加大了長厚窯皮的機率。
導致窯內(nèi)過渡帶長厚窯皮的原因
①砂巖質(zhì)量差,Al2O3含量高。
②窯頭廢氣風機損壞,窯內(nèi)通風差,煤粉燃燒不wq。
③窯尾密封不好,漏風嚴重